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FANUC 數(shù)控交流伺服驅動系統(tǒng)故障維修(一)


  1、FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)工作數(shù)小時后出現(xiàn)劇烈振動的故障維修
  故障現(xiàn)象:某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機時全部動作正常,伺服進給系統(tǒng)高速運動平穩(wěn)、低速無爬行。加工的零件精度全部達到要求。當機床正常工作5~7h后(時間不定),Z軸出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC報警,機床無法正常工作。這時,即使關機再起動,只要手動或自動移動Z軸,在所有速度范圍內(nèi),都發(fā)生劇烈振蕩。但是,如果關機時間足夠長(如:第二天開機),機床又可以正常工作5~7h,并再次出現(xiàn)以上故障,如此周期性重復。
  分析與處理過程:該機床X、Z分別采用FANUC 5、10型AC伺服電動機驅動,主軸采用FANUC 8S AC主軸驅動,機床帶液壓夾具、液壓尾架和15把刀的自動換刀裝置,全封閉防護,自動排屑。因此,控制線路設計比較復雜,機床功能較強。
  根據(jù)以上故障現(xiàn)象,首先從大的方面考慮,分析可能的原因不外乎機械、電氣兩個方面。在機械方面,可能是由于貼塑導軌的熱變形、脫膠,滾珠絲杠、絲杠軸承的局部損壞或調(diào)整不當?shù)仍蛞鸬姆蔷鶆蛐载撦d變化,導致進給系統(tǒng)的不穩(wěn)定。在電氣方面,可能是由于某個元器件的參數(shù)變化,引起系統(tǒng)的動態(tài)性改變,導致系統(tǒng)的不穩(wěn)定等等。
  鑒于本機床采用的是半閉環(huán)伺服系統(tǒng)。為了分清原因,維修的第一步是松開Z軸伺服電動機和滾珠絲杠之間的機械聯(lián)接,在Z軸無負載的情況下,運行加工程序,以區(qū)分機械、電氣故障。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn):故障仍然存在,但發(fā)生故障的時間有所延長。因此,可以確認故障為電氣原因,并且和負載大小或溫升有關。
  由于數(shù)控機床伺服進給系統(tǒng)包含了CNC、伺服驅動器、伺服電動機等三大部分,為了進一步分清原因,維修的第二步是將CNC的X軸和Z軸的速度給定和位置反饋互換(CNC的M6與M8、M7與M9互換),即:利用CNC的X軸指令控制機床的Z軸伺服和電動機運動,CNC的Z軸指令控制機床的X軸伺服和電動機運動,以判別故障發(fā)生在CNC或伺服。經(jīng)更換發(fā)現(xiàn),此時CNC的Z軸(帶X軸伺服及電動機)運動正常,但X軸(帶Z軸伺服及電動機)運動時出現(xiàn)振蕩。據(jù)此,可以確認故障在Z軸伺服驅動或伺服電動機上。
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